近期不少網友反饋關于熔噴PP料放置幾天后,熔噴料熔指變低了,或者熔噴料在均化烘干后,熔指變低了;也有朋友反應,生產的熔噴布剛剛生產出來還可以,但是過幾天變脆了,這到底是什么原因呢?
?。ㄒ唬┤蹏奝P料放幾天后熔指變低:
首先是熔噴料熔指生產的時候測試時1800,但是過段時間檢測出來是1200;很多人都猜到時過氧化物殘留的問題,那么為何過氧化物殘留不是導致PP料降解嗎,繼續降解熔指應是要升高,怎么反而是降低呢?
1:當天造粒過后,熔指是在230℃測試的,過氧化物殘留會導致PP繼續降解,熔指會增加,這樣就算是1200的熔指,而在測試的時候可能會達到1800。同時,殘留過多,造成氣泡,氣泡流動快于料,所以體積發測出來的數值偏高。等到到了客戶手上,過氧化物殘留少了,熔指變化就不大,又回到了1200,因此不是說降低到了1200,而是恢復到1200。
2:同過氧化物分解產物一樣,水分存在也會導致體積法測試的熔指偏高。水分少了,或者烘干了,熔指就會變低。
3:還有一種情況是這樣的,有人加入了共聚PP,或者彈性體進行增韌。其實過氧化物在均聚PP擠出過程中是使PP降解,但是跟其他聚合物,如聚乙烯,還有橡膠類的材料,起到的作用是交聯,交聯的結果就是熔指真的降低了,這個時候在做熔噴布的時候,還容易堵模頭。
4:有什么辦法能夠讓熔指穩定呢?其實在取樣的時候很關鍵,可以把生產好的物料,均化一段時間后,再測試熔指,或者把物料再過一道雙螺桿后測試。
為了保證批次的穩定性,有些改性廠,生產完一批,比如5到10噸料,進行均化,至少保證這一批的物料熔指比較穩定;萬一偏高或者偏低,可以先隔離,用下一批偏低或者偏高的材料進行混合。如果同一批次穩定性不好,會導致生產的布,厚薄不均勻,過濾效率和阻力肯定也不均勻。而對于熔噴布廠商,一定要進行來料檢測,測試的熔指是否跟廠商提供的熔指一致。這個設備價格也不貴,但是影響很大,物料不穩定,調機再厲害也白搭了;
?。ǘ┤蹏姴忌a幾天后變脆問題:
1:熔指過高或者過低,熔指過高,比如說3000的熔指,這樣噴布的過程中就跟柳絮一樣,物料基本沒有什么強度。熔指過低,比如S2040,在350℃噴布,這時候PP已經開始熱氧降解了,PP不再是PP了,物性就不能強求了;
?。玻阂话阈∪蹏娫O備的螺桿比較短,沒有混煉功能,材料熔化基本都是靠加熱,這樣生產溫度比較高,材料降解導致布變脆;
如果是生產過后變脆:
3:噴絲板如果長徑比比較小,孔粗而短,聚合物噴出后,纖維就比較粗,縫隙比較大,時間長水分吸收多,這樣布不柔軟,也脆;
4:收卷裝置過短,收卷過程中,有余熱,沒有能夠快速降溫,過幾天PP材料結晶后比較脆(有人因此加入結晶成核劑作為柔順劑);
5:包裝,如果布在后續吸收水分多,就容易變脆,一般都打纏繞膜,密封包裝。
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